氯氫處理是氯堿生產(chǎn)的主要工序,負(fù)責(zé)將電解槽出來(lái)的濕氯氫氣脫水除雜質(zhì)后輸送到用戶。工廠為解決氯氣溫度高、氯中含水超標(biāo)進(jìn)行了相關(guān)改進(jìn)。螺旋板式換熱器是一種新型換熱器,傳熱效率好,運(yùn)行穩(wěn)定性高,可多臺(tái)共同工作。螺旋板式換熱器是一種換熱器設(shè)備,適用汽-汽、汽-液、液-液,對(duì)液傳熱。
1、裝置狀況
1996年改造前,工廠氯氣壓縮機(jī)循環(huán)酸冷卻裝置為f=16m2的蛇管冷卻器,用工業(yè)水冷卻。這種冷卻器傳熱系數(shù)低,只有列管式
冷卻器的1/10,且體積龐大,由于使用年限較長(zhǎng),氯氣出口溫度達(dá)60℃左右,氯中含水平均達(dá)0.1%;改造后用f=25m2的不可拆式冷卻器代替蛇管冷卻器,使氯氣壓縮機(jī)循環(huán)酸氯氣溫度降至30℃以下,氯中含水在0.04%以下,設(shè)備和管道使用壽命增加,解決了因硫酸溫度高,加之硫酸濃度低造成的氯壓機(jī)蛇管冷卻器腐蝕嚴(yán)重的問(wèn)題。改造前設(shè)備管道使用壽命短,嚴(yán)重者每周倒用1次氯壓機(jī)(補(bǔ)漏),每月?lián)Q1次氯壓機(jī),嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。改造后,氯壓機(jī)使用時(shí)間可達(dá)5個(gè)月?lián)Q1次,保障生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
2、裝置存在問(wèn)題
改造后該裝置平穩(wěn)運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間。1999年初不可拆式冷卻器換熱性下降,硫酸溫度呈上升趨勢(shì),經(jīng)分析查找原因,初步判定為不可拆式冷卻器堵塞嚴(yán)重,由于工廠工業(yè)水使用地下水,水質(zhì)較差,泥沙等雜質(zhì)多,不可拆式冷卻器間隙較小,淤泥積聚后,冷卻差,給生產(chǎn)帶來(lái)困難。
3、解決方法
針對(duì)地下水泥沙較多,增設(shè)2臺(tái)水過(guò)濾器,可切換清洗,減少帶入冷卻器的泥沙。
為節(jié)省資金,將換下的不可拆式冷卻器自己改型使用,具體方法為:將換下的不可拆式冷卻器用高壓水沖洗后,用車床把水出口端面卷板直徑車平;將車好后的冷卻器加酸浸泡,然后再用高壓水沖洗干凈;把濃硫酸循環(huán)系統(tǒng)端面卷板用Φ10的鋼筋焊死,車平后在端面周圍加法蘭,再做一個(gè)與端面法蘭相同的法蘭,在中間焊一個(gè)100mm水出口,然后加膠墊用螺栓把緊,經(jīng)打壓試漏后,便成了可拆式冷卻器。
4、使用體驗(yàn)
改型后的
冷卻器投入使用后與新購(gòu)進(jìn)的可拆式冷卻器基本相同,我廠現(xiàn)已使用可拆式冷卻器,經(jīng)過(guò)1年的運(yùn)行,氯氣出口溫度一直保持在30℃以下,氯中含水控制在0.04%以下。
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